aorry
級(jí)別: 工控俠客
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三菱FX-1N的PLC控制兩臺(tái)珠海運(yùn)控的伺服馬達(dá)做跟進(jìn)的系統(tǒng),出現(xiàn)定位不準(zhǔn)(前面得馬達(dá)鉆孔后移開,后面得馬達(dá)跟進(jìn)找到之前鉆的空把螺釘鎖進(jìn)孔里)會(huì)有3到5毫米的誤差。前面的伺服馬達(dá)靠傳感器找位置的,后面的伺服馬達(dá)讀D8140的數(shù)值的,附帶程序,大家?guī)兔纯矗惺裁绰┒礇](méi)有啊,謝謝! |
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yangh1129
級(jí)別: 略有小成
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這種控制應(yīng)該用絕對(duì)定位精度高一點(diǎn)。第一個(gè)電機(jī)每一點(diǎn)的位置參數(shù)保存在不同的寄存器里。第二個(gè)電機(jī)按寄存器的坐標(biāo)運(yùn)動(dòng)就可以了。 |
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本帖最近評(píng)分記錄: |
kf123
沒(méi)有最好,只有更好。
級(jí)別: 論壇先鋒
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請(qǐng)問(wèn)什么叫坐標(biāo)運(yùn)動(dòng)。請(qǐng)各位指點(diǎn)… |
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銘杰工控
溫嶺市正凱自動(dòng)化設(shè)備有限公司
級(jí)別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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如1樓所述即可達(dá)到樓主想要的控制要求 |
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