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李小義
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樓主  發表于: 2009-06-21 23:21
  最近我在做步進電機的相關項目,主要是通過產生脈沖速度和數量來控制步進電機驅動器,再控制步進電機,使用的方法有用PLC控制和單片機控制,但有時有點不穩定,也就是精確度不夠高,偶爾有時會少一點或多一點,使用計算出來的脈沖不能準確控制到精確位置。請問各位朋友,幫忙分析其主要原因,和解救方法。謝謝!希望有這方面的高手能夠加盟交流!
李小義
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1樓  發表于: 2009-06-22 20:12
 負載絕對沒有過載,因為我們后來測試時是用其空載運行,應該是別的原因。
李小義
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2樓  發表于: 2009-10-06 19:38
要求是旋轉180度,不能有3度左右的偏差,電源絕對足夠,很可能是加減速沒設計好的原因

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